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當前版:07版
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年均可節約工資成本達240多萬元
仙亭煤礦依靠科技創新減人提效
  當前,各煤企都把減少崗位用工、提高人均工效作為礦井節支降本的主要舉措之一,而永安煤業公司仙亭煤礦從加大技術改造力度入手,對礦井提升、排水、通風、供電自動化系統整合升級,實現了集中化、可視化、自動化控制,推動崗位無人值守,減少崗位用工,提高人均工效。
  “在這個崗位工作已經快10年了,現在要離開這里真舍不得呀。”日前,礦+669抽風機房管理人員黃林春對將要離開的崗位十分不舍。
  2017年3月,仙亭煤礦無人值守改造項目通過審核,并于8月份全部改造完畢。+669抽風機房作為抽風系統技改的大項目,得到了公司和礦領導的高度重度,專門撥款進行無人值守改造,告別傳統人工操控方式,通過人機交流面板控制,擁有了遠程全自動控制、遠程半自動控制、就地控制三種控制方式,實現無人值守。
  “12月份,新副斜井架空乘人裝置猴車就可以正式投入使用了。”技術人員小黃說,這是仙亭煤礦大“革”小“改”、創新崗位管理的一個縮影,也是該礦向安全質量標準化向前邁進的一大步。
  目前,仙亭煤礦入井人員主要采用機械運人方式即斜井人車,但現在用的XRC18-6/6型斜井人車,屬于國家第四批禁止煤礦井下使用的設備,必須改成架空乘人裝置或其他機械運人裝置。現有副斜井提升系統,不僅用于提升人,還主要用于提升物料。隨著礦井第三水平的延深,提升量增加,如繼續使用斜井人車,副斜井絞車提升能力已無法滿足礦井正常生產需要。
  今年7月,該礦多次請公司專業技術人員深入新副斜井施工現場,對裝置選型、巷道參數、安全系數等參數進行論證,確定施工方案,最后投入80多萬元在新副斜井+500m水平安裝架空乘人裝置。項目實施后,不僅減少人車司機崗位用人3人,按崗位用工每年6.5萬元/人工資計算,年可節約人工費用近20萬元。同時,還實現了人、物提升的分離,最大程度地保證職工下井安全。
  截至目前,仙亭煤礦因技術改造實現遠程開關機,自動化系統操作而減少的崗位已達12個,減少用人40多人,年均節約工資費用達240余萬元。
  “先進的裝備、信息化管理水平是衡量一個礦井現代化水平的主要指標。近年來,我們先后投入數百萬元用于礦井裝備升級和技術改造。雖然前期投入數額大,但就目前礦井運營情況來看,當時的投入今天都有了回報。”該礦礦長黃國瑞說。(岳華斌)