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改造傳統產業 提升發展潛力
豐海篩選廠5年投入500多萬元實現篩選工藝升級換代
   
  國慶期間,家住省城福州的永安煤業公司豐海篩選廠退休工人余建中“重游故里”。“咦,原來的調度提矸絞車怎么不見了?”望著豐海工業廣場上明亮整潔的職工食堂和一棵郁郁蔥蔥的榕樹,老余驚訝地問道。
  “怎么樣,老余,變化大吧?”原來與老余同一個班組的員工小黃問道。5年來,豐海篩選廠投入500多萬元,運用現代技術改造傳統產業,先后實施了原煤自動驗收系統、前端配煤系統、皮帶機輸送排矸系統、滾筒篩替代平面篩和洗選系統等20多項技改革新項目,5年再造出一條篩選工藝,實現了產業升級。
  “過去的5年,我廠的篩選工藝給我印象最深的是一年一變化、五年大變化,單皮帶機就增加了30多條,如果你現在一個人到篩選車間轉,準會迷路。”從事篩選操作崗位的老員工徐南香笑著告訴老余。
  5年來,作為首批納入省政府“運用現代技術改造傳統產業”的永安煤業公司豐海篩選廠“居安思危”,不斷加大技改革新投入,著力提升系統精細加工能力。合理利用盤轉皮帶機走廊空間,再架起一條皮帶機,首創皮帶機雙層技術,解決了篩選生產與水洗裝車同時運行,相互擠占一條皮帶機而引發的生產組織難題。引用滾筒篩替換條形篩,提高水洗塊產品質量。改單機二級平面篩為雙機滾筒篩,從單一的20mm直徑篩孔縮小到18mm和13mm兩種篩孔,提質降灰能力提高3%。運用皮帶機輸送技術改造傳統絞車提升排矸方式,結束了人工排矸歷史,大幅提高生產效率,減少用工8人。此外,該廠還引進原煤自動測量系統,減掉了井下原煤采樣、驗收和清車整個系統三個班9人的用工。利用大傾角皮帶建成水洗塊鋼構地銷系統,解決了原工藝無法直接運用皮帶機裝車的技術缺陷,縮短地銷裝車時間。建成配煤系統,改變了原來前端加工、后端配煤容易造成產品質量波動的技術難題,實現產品質量定制加工。
  “正是得益于‘煤炭黃金十年’后期的技改革新,在這幾年的煤炭寒市中,我們依靠先進的工藝裝備優勢,打出‘定制質量’品牌,實現‘絕境逢生’,保持了36萬噸/年以上的煤炭銷量。”陳亨譽副廠長說。(黃發灼)